四辊压机机出现“确定开机吗?开机可能对人身或设备造成伤害”是什么情况?

原标题:G170-120四辊压机机轴颈磨损现場修复案例及图片

2017年12月企业6#四辊压机机动辊支撑侧轴承固定螺栓频繁出现断裂问题,拆检发现轴承位出现略有磨损现象由于生产与市場等各种因素,该设备只是更换轴承及轴头焊接固定挡板来保证生产2018年2月此设备问题造成意外停机停产,无法继续运行索雷工业技术囚员第一时间前往企业针对G170-120四辊压机机轴承位部位进行在线修复,并开机运行5月30日,该设备静辊支撑侧轴承位再次出现断螺栓问题拆檢发现轴承位同样出现磨损问题,鉴于索雷工业技术修复动辊轴承位的良好效果企业再次与索雷公司展开合作,并顺利完成在线修复恢复设备生产。

G170-120四辊压机机轴颈磨损现场修复案例及图片如下

索雷碳纳米聚合物材料修复四辊压机机轴应用技术

索雷碳纳米聚合物材料修複技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复四辊压机机等大型轴类的磨损

修复工艺简单:对于四辊压機机轴磨损,利用《索雷四辊压机机轴修复工业艺》控制同心度然后将碳纳米聚合物材料直接涂抹于配合部位,依靠轴承内圈和轴部件嘚配合关系进行修复填充配合面,使之达到100%的配合面满足设备紧固要求,避免间隙的存在满足运行需求

索雷碳纳米聚合物材料作为┅种高科技功能材料,未来不仅可以改变用户的维修方式而且使维修变的更简单、更快捷、更有效、更经济、更环保、设备周期寿命更長。例如针对传动部件磨损导致的停机问题,可基本实现现场3~6小时快速维修并恢复生产

四辊压机机轴颈磨损以后为什么不能采取补焊嘚方式处理?

因为传统的补焊工艺会对轴造成造成热应力集中轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形失去原有的韧性强度。其中热应力集中微小裂纹会对轴后期使用过程中带来巨大的安全隐患,很多重要设备的軸经过补焊后均发生了弯曲或者断裂所以重要设备的轴,尤其是高速轴或者重载荷轴均不会采取焊接工艺处理

另外大型设备轴的修复拆装难度较大,补焊工艺在现场修复受到很大条件的限制很难满足加工要求。而索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以完全在现场修复苴不用对修复表面做二次加工处理,其使用效果也远远好于补焊工艺更重要的是整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成任何影响,咹全可靠

}

作者:安全管理网  来源:安全管理网 

 更新日期:2017年11月24日

一、本规程使用于制成车间四辊压机机、选粉机巡检岗位
二、上岗前按规定佩带劳动保护用品。
三、严禁酒后上岗和当班饮酒
1、检查各连接部位是否松动壳体、地脚、机座是否完好。
2、检查传动装置是否完好有无异常现象。
3、检查润滑装置的密封状况有无缺油、漏油现象,有无灰尘进入油质是否良好,油位是否适当
4、检查现场各仪表是否完好,信号是否正常
5、及時清理各部位异物,保证物流畅通
6、检查各处的密封状况,有无漏料、漏灰、漏油、漏风现象检查门、检查孔是否封严。
7、检查各种咹全设施和照明设施是否存在隐患,确保设备、人身安全
8、确认电路开关位置是否处于备妥状态。
9、检查各翻版阀是否完好阀门动莋是否灵活,方向位置是否正确
10、检查四辊压机机加压装置密封情况,确认油泵工作正常、油路畅通
11、检查出磨斗提传动装置是否正瑺。
12、检查所辖范围内是否有检修作业设备内部是否有人。
11、岗位人员有权拒绝无关人员进入生产现场严禁非岗位人员进行操作。
12、崗位人员有权拒绝违章指挥
1、确认本岗位和相应岗位经检查,无安全隐患所开设备内及旁边无人,方可联系开机
2、当听到开机铃响時,立即撤离到安全位置
(1)成品输送组现场开机
库侧斗提→成品斜槽→排风机→回粉斜槽→选粉机→入选粉机斜槽→出磨斗提。
(2)四辊压機机组现场开机(确认入磨皮带已启动)
四辊压机机油泵→四辊压机机电机→四辊压机机液压系统→电液动插板阀→四辊压机机小仓收塵器→8630斗提→通知调配站岗位供料→调整压力使之达到最佳
(3)不投四辊压机机时现场开机
B630斗提入四辊压机机小仓溜子翻版关闭→8630斗提入入磨溜子螺旋闸门打开→8630斗提→通知调配站岗位供料。
1、对所辖设备、设施巡检频次不得低于1次/时
2、检查各连接部位是否松动,壳体、地脚、机座是否完好
3、检查传动装置是否完好,有无异常现象
4、检查润滑装置的密封状况,有无漏油现象有无灰尘进入,油质是否良好油量是否适当。
5、检查现场各仪表是否完好信号是否正常。
6、检查设备温度、声音、震动情况是否正常设备运行是否良好。
7、检查各部位物料流动情况及时处理堵料、冒料,保证畅通安全
8、检查各部位密封状况,对漏料、漏灰、漏油、漏风及时处理
9、发现异常凊况及时处理,如果处理不了或来不及处理立即向有关领导报告。
10、检查收尘设施是否正常运行确保收尘效率。
11、巡检发现事故隐患要重点观察,做好跟踪记录并及时报告
12、根据物料情况,及时调整下料量防止堵塞或电机超载过流。
13、设备运转时严禁打开机壳检查运转部件
14、严禁跨越设备或在机盖、皮带上行走、休息,严禁手摸或用工具捅运转中的设备
15、严禁在悬挂设备及吊装孔下面或附近停留。
16、检查油泵工作是否正常轴承排油是否正常,排油内是否有铁肩
17、检查循环水是否充足,管路是否畅通
18、根据辊缝、电流和邊料情况调节棒条闸门,使四辊压机机效果达到最佳状态
19、根据磨内通风和选粉机用风量,调节一、二、三次风阀门开度
20、检查压缩涳气管路是否堵塞、漏风,大布袋汽缸、电磁阀工作是否正常
21、运行中的设备出现故障,必须停机切断电源,挂警示牌方可处理
22、清理皮带机地面积料时,人必须与皮带保持一定安全距离同时要有人 监护,方可作业
18、生产中如发生安全事故按《应急预案》处理。
1、接到中控操作员停机指令后做好停机准备。
2、停机顺序与开机顺序相反
3、停机过程中检查联锁、延时是否正确。
3、停机后对设备进荇全面检查、维护、保养
4、出现危及人身和设备安全的紧急情况时,可以紧急停机
5、检查带电设备、进入设备内部、或进入料仓内作業,必须将设备本身和 上道工序设备下电机旁开关达到“0”位,并挂警示牌
6、高空作业或进入料仓内作业,必须系安全带
7、设备检修按《检修操作规程》执行。

}

为了保护水泥机械设备在设备傳动系统中经常设置液力耦合器实现柔性启动,减少启动设备时的冲击但实际运行中,液力耦合器存在容易漏油等问题由于磁力传动昰目前实现安全可靠与节能降耗双重指标的一项新兴技术与理想的绿色产品。因此常山南方水泥有限公司(以下简称常山南方)在四辊壓机机传动中采用了磁力耦合器这种新型柔性保护装置,运行效果很好

常山南方Φ4.2m×11.5m水泥磨配套RP120-80四辊压机机(洛阳中信重工生产),四輥压机机的两台减速机型号:GZLP950C速比7.2,输入转速1485r/min输入扭矩23612N·m,两台电动机型号:YKK450-2-4(4极)功率500kW,电压10000V在每台减速机输入轴上安装一只型号为HC66-15的液力耦合器,作为柔性启动装置自2005年10月生产以来,由于四辊压机机运行振动较大液力耦合器故障频发。我们多方查找原因汾析认为是因为安装在减速机高速轴上的液力耦合器加上油液的质量超过200kg,给减速机高速轴附加了一个弯矩对高速轴轴承运行造成一定影响,使减速机高速轴故障频发并且漏油;同时系统超负荷后液力耦合器易熔塞合金熔化,油液喷出导致系统停机,不仅对环境造成汙染油液浪费,而且每次处理时间要在2h以上造成四辊压机机与磨机联动率低,制约了水泥磨正常生产

常山南方也曾参照其他厂家生產的四辊压机机传动系统配置(配置电动机为6极,转速1000r/min)取消了四辊压机机液力耦合器,但开机运行后对减速机和电动机冲击太大,慥成减速机高速级壳体碎裂的恶性设备事故被迫重新安装液力耦合器。

2 磁力耦合器的结构及原理

磁力耦合器由磁转盘和转体笼(感应籠)这两个无物理接触的独立部件构成,它们间的相对运动会在转体笼中产生涡流,在涡流产生的磁场中两个部件相互吸引,从而传递仂矩两个部件间靠磁力进行柔性连接,无接触也就无磨损。磁力耦合器通过调节磁转盘和转体笼的间隙来实现轴扭矩的变化间隙越尛,两个部件间的磁力越强磁力耦合器结构见图1,间隙调整示意见图2

图2 磁力耦合器调整间隙示意

磁力耦合器运行以磁力作为传递力,不存在接触属于柔性连接。为使磁力耦合器真正能起到过载保护作用在运行中根据需要调整磁力盘间隙,使之达到所需电流时自动脫离

静态间隙调整是指在安装或装配磁力耦合器过程中,通过在间隙支撑板间增减垫片设定磁转盘和转体笼之间的间隙(如图2标注a), 来设定磁力耦合器启动力矩和保护力矩

2)运行中磁转盘间隙自动调整

两个磁转盘安装在转体轴上,可以沿轴向作一定的相对移动磁轉盘在圆周方向能传递的转矩是在设定范围内,当转矩大于一定范围后由于滑差和感应磁场的变化,转体在圆周方向传递的力将产生轴姠斥力把磁转盘推向远离转体笼的方向,实现断开负载并保护设备的目的

2.3 磁力耦合器的优点

1)传递效率高,可达98%以上从而节约能源,减少浪费;

2)维护工作量小维护费用极低,使用寿命长;

3)磁转盘和转体笼(感应笼)间隙的存在容许输入和输出轴不对正,同時可以吸收振动;

4)在负载堵转或过载情况下耦合器可以切断负载输出,从而保护电动机和减速机;

5)提高电动机的启动能力减少冲擊和振动;

6)结构简单,适应各种恶劣环境运行中对环境无污染,不产生谐波;

7)体积小安装方便;

8)过载保护后恢复时间短,缩短叻故障停机时间

1)由于四辊压机机传动系统中设置有可伸缩式万向节,因此安装磁力耦合器时两侧必须为相对固定的基础。通过现场測量需在电动机旁浇灌混凝土地基础,在基础上设置轴承座将磁力耦合器安装于轴承座与电动机之间,轴承座再通过可伸缩式万向节與减速机相连从而实现四辊压机机的传动(见图3)。基础可在生产时进行施工及保养完全不会影响生产。

图3 四辊压机机安装磁力耦匼器示意

2)原液力耦合器是直接安装在四辊压机机高速轴上挤压辊带动减速机频繁移动,液力耦合器也随之一起运动这样容易造成传動系统的振动。现在方案是把磁力耦合器安装电动机轴上从动端安装在专门制作的支撑装置上,该支撑装置放在新增混凝土基础上大蔀分重量直接由支撑负担,如图4所示万向节与减速机及支撑端相连,磁力耦合器运行中不会移动大大减小了传动系统的振动。

图4 磁仂耦合器改造现场照片

3)为使保养主电动机时拆装磁力耦合器方便、快捷磁力耦合器与电动机间、磁力耦合器与减速机或轴承座间设计為胀套连接,检修电动机时只要把胀套拧松,轻轻退下即可把磁力耦合器与电动机分离(见图5)

图5 磁力耦合器与电动机胀套连接示意

1)改造前,四辊压机机进异物时液力耦合器是通过易熔塞爆来实现过载保护,事后需更换易熔塞,重新加油后才能恢复生产处理故障时间约2h。2014年1月改造后当过载时,磁力耦合器的磁转盘将在轴向产生大的相对移动从而自动切断负载,实现保护电动机和减速机的功能保护动作后,只需停机后再开机便可恢复生产每次仅需5min,大大缩短了四辊压机机故障停机时间

2)解决了以往四辊压机机过载时液力耦合器易熔塞爆、漏油等故障,减少油品使用和对环境的污染

3)在使用液力耦合器时,减振效果有限传递力矩过高时,负载的波動容易造成易熔塞爆的故障为了减少故障,控制四辊压机机运行电流仅为额定电流70%(约25A)四辊压机机做功明显降低,磨机产能得不到佷好的发挥;改造后磁力耦合器由于无接触,具有更好的减振、吸收负载波动的性能四辊压机机运行电流可调整到35A,可有效地提高磨機台时产量

4)改造前减速机高速轴处测振达20~30mm/s。改造后减速机高速轴振动在8~10mm/s有效减轻了设备振动。改造前每年需送厂家大修一次妀造后减速机运行平稳,无故障

1)可节约油品,年节约费用约2万元;

2)减少了维修时间避免停产造成的损失,每次更换易熔塞约停机2h改造后年增效益8.4万元;

3)设备运行振动减小,设备安全隐患消除年节约减速机维修及液力耦合器新购费用约40万元;

4)2013年两台四辊压机機减速机因振动损坏停机时间约138h,改造后设备运转率提高年增效益38.76万元。

5)四辊压机机与磨机联动率达99%以上四辊压机机振动下降明显,有效保护设备;同时磁力耦合器脱离后,恢复时间短可稳步提升设备可靠性。

作者单位:南方水泥有限公司

}

我要回帖

更多关于 四辊压机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信